项目名称:电子级超纯二氧化硅磨料合成釜的改造
项目承担单位:中国科学院上海微系统与信息技术研究所
一、【项目概述】
二氧化硅磨料(Silica Abrasive)是集成电路关键耗材-----化学机械抛光液(CMP Slurry)的基础物质,在CMP Slurry中占主要成分的 90%以上 。研究与生产CMP Slurry必须以Silica Abrasive 为基础。而合成釜是制作Silica Abrasive 的关键设备,是新型Silica Abrasive 研究、开发、产业化验证的关键设备。
目前通过蒸汽夹套加热的方式存在着传热面积小与热阻大的问题, 其低下的热传递效率与漫长的生产周期,已成为制约规模化生产的重要瓶颈。
本改造项目目的:在磨料合成过程中直接通入蒸汽加热料液 ,使传热速度不受夹套面积限制,从而提高传热效率,缩短生产周期。
二、【功能开发内容】
该项目的主要创新技术:
1)在晶种溶液中直接通入蒸汽加热溶液,从而提高蒸汽利用率10%、缩短生产周期为原来的1/3;
2)通过消音器的设计来避免蒸汽进入溶液产生负压爆炸,确保设备的可靠稳定运行;
3)通过调节蒸汽速度、搅拌形状与速度、加料速度来探索出一套确保Silica Abrasive颗粒均匀的工艺方案。
项目组的工作重点:
1)相关资料的收集整理(蒸汽、水、硅酸的热力学参数);
2)确定工艺流程图;
3)蒸汽直接合成釜成套设备改造方案设计(包括釜体、保温、通入管、消音器、加料器、减速机、搅拌、以及试验配套的附属设备);
4)改造设备的委托加工与附属设备的采购;
5)改造后设备的安装;
6)改造后设备调试;
7)工艺探索(包括合成后的Silica Abrasive性能表征);
8)工艺方案汇编。
三、【取得效果】
本项目组通过设备改造、工艺探索,使得改造后的磨料合成釜达到以下效果:
序号 |
技术指标名称 |
功能开发前的参数 |
功能开发后预计达到的参数 |
1 |
蒸汽热值利用率 |
2085.99
(kj/kg蒸汽) |
2339.14
(kj/kg蒸汽) |
2 |
单釜生产周期 |
3小时 |
1小时 |
3 |
产品质量 |
|
与开发前无差异 |
四、【改造后仪器外观】
